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水電站調速器油壓裝置控制系統設計的缺陷及優化論文

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1 概述

水電站調速器油壓裝置控制系統設計的缺陷及優化論文

重慶江口水電站裝機 3×100 MW,位於重慶市武隆縣江口鎮,是芙蓉江梯級開發的最後一級電站。江口水電站原調速器油壓裝置爲 YZ-2.5-4 型,額定壓力4 MPa,回油箱容積 4 m3,重量 6 噸,介質爲空氣及汽輪機油,壓油箱容積類別爲Ⅱ、容積 2.5 m3,設計溫度50 ℃,設計壓力 4.6 MPa,最高工作壓力 4 MPa,耐壓試驗壓力爲 5.8 MPa.

2 改造前油壓裝置控制系統弊端及常見故障

江口水電站原油壓裝置控制系統,經過近 7 年的執行,存在以下弊端和常見故障 :油壓裝置爲單一PLC 控制,若 PLC 故障,自動系統即癱瘓,且其執行後期 PLC 經常死機 ;控制系統無法顯示補氣閥是否動作,無法電動和手動補氣 ;檢修期間,若斷開油壓裝置系統電源,漏油泵將不能啓動,常常造成漏油泵油箱油滿溢出 ;主控制室監控系統無法監視油壓裝置控制系統動作情況。

3 改造後的油壓裝置控制系統

3.1 控制系統控制對象及檢測元件

控制對象 :壓油泵2臺,漏油泵1臺,卸載閥組2套,壓力油罐自動補氣閥組 1 套。

檢測元件 :壓力油罐壓力(模擬量 1 路)、壓力油罐油位(模擬量 1 路)、壓力油罐壓力開關(4 對)、回油箱油位報警開關(開關量 2 對)、漏油箱油位(模擬量 1 路)。

3.2 控制系統主要功能

控制系統的主要功能有以下幾點。(1)實現對各壓油泵的自動啓停及補氣閥的自動補氣,維持壓油罐壓力和油位在正常的工作範圍內。當漏油箱油位到達起泵、停泵條件時自動啓動、停止漏油泵。(2)實時監測壓力油罐、回油箱、漏油箱油位。油位異常時,發出報警信號。(3)實時監控被控設備執行情況,並實現報警功能。(4)實時監測控制系統自身執行情況,並實現報警及切換功能。

3.3 控制系統的配置及特點

針對原系統單一PLC故障即導致系統癱瘓的問題,改造後的調速器油壓裝置現地 LCU 控制裝置配置兩套獨立而又互爲備用的 Premium PLC,其中央處理器集成以太網接口 ;每套 PLC 配置控制壓油裝置所需的輸入 / 輸出模組 ;配置一套xian地人機交換平臺,採用帶以太網接口的觸摸屏 ;還配置有一套 8 端口的工業級交換機。PLC 的以太網通訊模組、帶以太網接口的觸摸屏與 8 端口的交換機連接,透過 8 端口的交換機再與全廠的.以太網連接至後臺監控計算機,如圖 1 所示。

控制屏設定 2 臺壓油泵、2 臺卸載閥組、1 臺漏油泵和 1 臺補氣閥組的“自動 / 切除 / 手動”執行方式切換開關。設定爲“自動”時,系統按自動控制流程進行控制。“手動”方式獨立於 PLC 控制迴路,當 PLC失電或故障時,現地將操作開關切至“手動”以實現各被控設備的啓停。控制屏還設定電源指示燈、事故低油壓指示燈、各被控設備執行 / 故障指示燈。各信號均由通訊上傳至計算機監控系統,有效解決了無法在控制室監視油壓裝置執行情況的問題。

系統執行狀態、參數、故障資訊等均可透過觸摸屏顯示,並可透過觸摸屏對泵啓停參數、油壓及油位報警參數、傳感器參數進行實時設定。

2 臺壓油泵採用 ATS48 系列軟啓動器啓動方式,以減少電動機啓動時對電網的衝擊,減少對某些敏感電子元件的干擾,減少電動機對拖動機械負載泵的衝擊,延長泵的使用壽命。

各電動機控制迴路電源即動力電源、PLC 電源、I/O 電源、開出迴路電源等相互獨立,實現了壓油裝置檢修斷開壓油泵電源後,PLC 能正常工作,漏油泵能正常執行。各電源迴路均設定電源監視指示燈,方便監視,並透過電源監視繼電器將供電情況引入 PLC.壓力油罐油壓和油位信號、漏油箱油位信號(4 ~ 20 mA)分別透過一入二出信號隔離器進入兩套PLC 的 AI 通道 ;全部開關量輸入信號同時進入兩套PLC 的開關量輸入(DI)通道。

每套 PLC 控制輸出經“X 套 PLC 主用”閉鎖,即只有主用 PLC 才輸出控制實際設備,油泵控制動作邏輯如圖 2 所示。程序優先使用模擬量進行啓停泵控制。

當程序判斷爲壓力傳感器故障且壓力開關正常後,使用壓力開關進行啓停泵控制。當需要啓泵時,經泵輪換邏輯判斷,以確定需要啓動哪臺泵打油。啓泵後,當達到停泵條件或泵不正常或卸載閥故障,均會停泵,可以看出,當兩套 PLC 均故障時,不會啓動壓油泵打油。兩套 PLC 的主備切換原理是利用心跳線來判斷主 PLC 是否還能正常工作。硬件接線上,A 套心跳開出連接至 B 套心跳開入,B 套心跳開出連接至 A 套心跳開入。%S5 爲 PLC 系統位,它是由一個內部定時器調控該位的狀態變化,時基爲 100 ms,該位對於 PLC循環而言是異步的。一旦主 PLC 不能正常工作,而備用 PLC 可以正常工作,則備用 PLC 變爲主 PLC,原主PLC 變爲備用 PLC ;當備用套 PLC 也不能正常工作時,主 PLC 繼續執行,不做切換處理,此時給出相應的報警信號,切換原理如圖 3 所示。針對原系統補氣閥組問題,新系統將補氣閥組全開、全關位置信號擴展後送至兩套 PLC 及點亮控制屏補氣閥位置指示燈,以方便地監視補氣閥組位置,在對控制迴路進行更改後,可在油壓裝置控制屏上進行電、手動補氣。

4 結束語

調速器油壓裝置控制系統於 2010 年改造後至今執行穩定、可靠性高、執行維護操作方便,並且改進了原控制系統的弊端,確保了機組安全可靠執行。